张海波正在检查设备
从此,张海波几乎把所有的时间都用在了学习知识、钻研技术上,他自学了PLC控制系统、软件工程、自动控制等50多门课程。除了抓紧时间进行理论学习外,他随还身带着一个笔记本,机械故障是怎么出现的、怎么修理的,他都详细做好记录,准确掌握门机各结构的性能参数。晚上仔细阅读100多页德国门机图纸,白天则在门机上一遍遍比对、印记位置。为了能看懂外文图纸,他还自学起英语、日语。凭着过硬的技术、踏实的作风,张海波迅速在青工中脱颖而出,成为大家佩服的技术尖子,被公司调到更先进、自动化程度更高的散粮站工作。
张海波参与主持的“降低电子秤故障次数”、“降低散粮装车系统故障率”项目分别被国家和交通运输部评为优秀QC成果奖。他主导参与的技术改造和修旧利废项目创造了高达1600多万元的经济效益。2007年,公司破格聘用张海波担任散粮站技术副站长。
最难忘的抢修:首次单独夜间处理设备故障避免严重浇仓事故
回想起数不清的现场抢修工作,最让张海波难忘的是第一次单独夜间处理设备故障。记得那天夜里11点左右,他正准备睡觉,电话铃突然急促地响了,中控室操作员告诉他,一场大雨将至,但卸船机大臂向上拔出时出现故障,悬在半空导致船舱舱盖无法闭合。
张海波第一时间赶到了现场,首先检查了液压系统,迅速判断液压系统无故障。随后,他让卸船司机在操作室观察,自己一路小跑到狂风肆虐的码头,拉开柜门认真检查每一条线路,在狭小的空间里,聚精会神寻找着造成故障的蛛丝马迹,结果还是没有发现问题。此时,已是深夜11时30分,雨滴开始敲打操作室的屋顶,对讲机里不时传出“故障是否排除?”的急切询问声。11时35分,张海波终于找到了故障原因。原来是卸船机大臂上有一段线路老化短路,导致PLC收到假信号,造成卸船机大臂无法抬起。
11时45分,卸船机司机开始事故处理后的试车。当最后一个仓口缓缓闭合的瞬间,大雨倾盆而下,及时避免了一起严重的浇仓质量事故。 |